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高炉煤气用在回转窑中的节能改造及效果

作者:河南红星机器     时间:2015-09-26 14:33:36

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回转窑生产过程中,通过添加高炉煤气降低燃料成本,是降低能源消耗的有效途径。高炉煤气用量需在一个合理的范围内波动,用量不宜过少,也不易过多。高炉煤气用量较小时,煤粉用量较大,能耗降低效果不明显。另一方面过多的高炉煤气又会带走火焰热量,降低火焰温度,影响生产工艺。通常采用较高热值燃料与高炉煤气搭配使用的方法。通常有“焦炉煤气+高炉煤气”,“喷煤+高炉煤气”等方式。

回转窑

一、存在问题

生产过程中,由于各煤气生产及使用单位共用煤气管网。生产及使用单位的工艺调整,导致煤气压力呈现波动;高炉煤气总管网压力波动一般在6~25kPa之间,偶尔也能高达30kPa。这种无规律的波动严重影响煤气使用量,危害生产安全。特别大幅无规律的频繁波动,使工艺制度失常、失控,直接影响产、质量。对生产影响尤甚。

生产过程中,煤气压力低于10000Pa时,由于距离较远管道压力较小,只能被动使用,即便将阀门开到大,煤气流量仍然不足。此时表现为用量较少。流量不能满足使用。通过增加煤粉用量维持工艺热量消耗,由于煤粉价格较高,使燃料成本较高。

煤气压力高于10000Pa时,管网压力偏高,流量过大。当高炉煤气压力高时,存在以下不利影响:过多的高炉煤气携带大量的氮气从烧嘴喷射出来,不仅不能燃烧,还会带走烧嘴的热量。导致烧嘴火焰温度降低,燃烧不稳定,不定时熄火,事故发生率高。燃烧不充分,废气温度高,能耗高。需尽快降低高炉煤气流量。此时只能通过关小阀门,降低高炉煤气流量,维持稳定生产。

由于总管网压力波动频繁,存在如下不利影响:

①高炉煤气利用不足:单座回转窑设计的高炉煤气流量为:8000m³/h。在管网压力无规律波动的情况下,每座回转窑能够使用的流量为:5000m³/h左右,存在3000m³/h的缺口。两座回转窑的总缺口约:6000m³/h左右。这部分能耗缺口只能通过多用煤粉来弥补。

②煤气安全方面:煤气压力无规律波动,会造成安全阀频繁动作,对生产威胁较大。尤其石灰厂管道较长,末端用户压力很低。电厂、竖窑等其他用户都装备有抽气装置。在管网低压、煤气不足且安全阀故障的情况下,回转窑烧嘴极易产生回火,发生事故。

综上所述,管网压力波动一方面煤气的平均用量较低,另一方面常常操作不及时,导致热工参数波动频繁,稳定生产难以保障。为充分利用高炉煤气,消除不安全因素,确保安全生产。建议在管网进口端增加煤气稳压站。

二、改善措施

采用三台罗茨风机作为稳压设备,单台流量5800m³/h,三台总流量17400m³/h。罗茨风机为定容风机,风机每转的流量固定,偏差小于5%。在工艺系统中具备稳定压力及流量计量两种功能。对如下两种情况产生稳压作用:

①当总管压力低时,为避免由于压力低使回转窑用户的煤气流量突然减小,改变生产参数。加压站的罗茨风机主动旋转,仍然输出指定流量的高炉煤气。此时,耗电量略大(可实际观察电流表)。弥补压力低时,回转窑用户流量不足的情况。

②当总管压力高时,为避免由于压力高使回转窑用户的煤气流量突然增大,改变生产参数。加压站的罗茨风机被动旋转,仍然输出恒定流量的高炉煤气。此时,耗电量很小(可实际观察电流表)。

即:管道进口压力低时起增压作用,管道进口压力高时起减压作用。

生产操作控制方面,管网流量采用变频调节,回转窑主控室及加压站均可根据生产需求调整流量。为了管道安全,避免总管气源不足时,产生负压的情况。总阀设定当压力低于2000Pa时加压站停机,保证管网的基础压力。在实际改造过程中,经历了使用量增加,供应量不足,补充备用风机两个阶段。

初期稳压站采用“三用三开”的配置模式,未考虑备用风机。投入使用后,经过喷煤的实践、调整情况,石灰厂的高炉煤气利用比例已超过预期水平。可以通过进一步增加高炉煤气用量,降低燃料成本。在原基础上补充增加一台加压风机及配套的阀门、电控设备。采用4台罗茨风机,总流量23200m³/h,满足生产需求。

回转窑

三、使用效果

安全方面:煤气稳压站投用之后,有效抵消了煤气管网压力波动。均衡回转窑用户的使用压力,消除了生产中的不安全因素。

经济效益:四台风机投入运行后,回转窑的高炉煤气用量由原来的平均5000m³/h,增加至9000m³/h以上。两座回转窑每小时增加高炉煤气使用量8000m³/h。

高炉煤气热值:800kcal/Nm³,煤粉热值:6000kcal/kg。

由于稳压站罗茨风机在进口压力低时起增压作用,耗电量较大;进口压力高时起减压作用,耗电较小。都会相应增加每吨石灰的用电成本。稳压站投入运行后,8000m³/h高炉煤气相当于1066.67kg/h煤粉的发热量。相当于增加的高炉煤气每小时置换1.066吨煤粉。

回转窑通过增加高炉煤气用量,优化燃料比例,置换价格较高的煤粉消耗。可以有效降低燃料成本。球团投产之前主要燃料为焦炉煤气+高炉煤气,基本不用喷煤。球团投产之后喷煤量大幅增加燃料结构为煤粉+焦炉煤气+高炉煤气。通过稳压站建设即投入运行,增加高炉煤气比例,减少煤粉比例,达到降低能耗的目的。煤气加压站投用之后,有效抵消了管网压力波动。均衡回转窑用户的使用压力,消除不安全因素。

通过稳压站的投入运行,为回转窑的生产运行主要带来两方面效益:①有效抵消了煤气管网压力波动。均衡回转窑用户的使用压力,消除了生产中的不安全因素。②通过稳压站增加的高炉煤气流量部份,置换煤粉1.066吨/小时,全年通过高炉煤气置换煤粉节约的燃料费用:399.168万元/年。

由此可见:相对于仅仅依靠总管道自身压力,利用高炉煤气的方式。效率更高,更加节能,生产更安全。不足之处:①煤气稳压站增加了维护、检修人员的投入。②考虑到罗茨风机与回转窑型号通用,罗茨风机数量较多,效率偏低,将来可以通过加大单机功率减少风机数量,提高运行效率。

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